linlikun 发表于 2026-1-21 14:24:29

某知名轮胎公司产品合格率项目提升方案



项目摘要

1. 项目背景与目标:
问题: XXX 系列轮胎的OE率(一次通过率)偏低,XX6W和XXK6规格的年平均率分别为65.5%和59%,导致了下游高达数百万元人民币的浪费。
目标: 以当年表现为基线,在2025年底前将OE率提升10%。
2. 核心分析与发现:
根本原因分析: 项目通过数据分层和波形分析,聚焦于均匀性指标(如RFP, RF1, RF2),识别出影响OE率的关键环节主要集中在成型工序。
主要发现包括:
材料与工艺: 内衬层的等待时间(收缩)、材料老化时间、接头稳定性对均匀性有显著影响。
设备与参数: 接头对中系统不稳定、模具夹紧力与高度、压延线速度比、光电传感器及导板状态等设备问题。
人员操作: 不同操作员在接头处理上存在差异,影响一致性。
3. 关键改进措施:
成型工序: 优化内衬层从切割到应用的等待时间(从60秒减至27秒)、调整速度比为100%、检查并更换损坏的部件(如海绵压辊)、研究并剔除线轴末尾的轮胎。
硫化工序: 调整模具夹紧力以改善均匀性(使PLSA偏差平均值从6.1降至2.3),并检查模具状态(对中、加热板)。
流程与标准化: 制定了详细的改进行动计划,并计划通过测试验证措施有效性。
4. 项目团队与成果:
项目组建了跨职能团队,明确了各成员职责。
通过系统的数据分析和测试,项目已识别出具体改进点并开始实施,旨在实现OE率的显著提升和成本节约。

方案目录:
1. 项目概览
* 1.1 封面
* 1.2 目录
* 1.3 问题陈述与项目目标
* 1.4 项目影响与收益摘要
2. 定义阶段
* 2.1 问题定义与目标设定
* 2.2 项目范围与流程地图
* 2.3 项目团队与职责分工
* 2.4 DMAIC甘特图
3. 测量阶段
* 3.1 OE率跟踪(XX6W & XXK6)
* 3.2 数据分层分析(均匀性指标分解)
* 3.3 关键因子初步识别(人、机、料、法、环)
4. 分析阶段
* 4.1 成型工序深入分析
* 4.1.1 内衬层,系统研究(储存、输送、对中、测量、应用)
* 4.1.2 接头长度与线轴位置分析
* 4.1.3 材料收缩研究(长度、宽度、老化时间)
* 4.1.4 速度比(Insert & SW)分析
* 4.2 硫化工序深入分析
* 4.2.1 模具与压机状态检查
* 4.2.2 夹紧力调整效果验证
* 4.3 人员操作差异分析
* 4.4 波形分析案例(根本原因追溯)
5. 改进阶段
* 5.1 改进会议纪要与行动计划总览
* 5.2 成型工序,具体改进措施与计划
* 5.3 测试计划与验证方案
6. 附录与控制计划
* 6.1 OE率模拟与规格限分析
* 6.2 其他相关部件(如内衬层、帘布)问题发现
* 6.3 项目风险分析与缓解措施
* 6.4 节省计算

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